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如何通过调整减速机位置降本提效?

  通过把布料器减速机的装置方位从集料桶下方调整到集料桶上方,有用解决了高温环境下布料器减速机频频呈现毛病的问题。近来,高线厂通过实施这一合理化建议,不只安稳了出产节奏,每年还为公司节约设备采购费用8万余元。


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  此前,高线厂布料器装置在集料桶下方,因为作业环境温度高达700-800℃,导致布料器减速机频频呈现毛病,均匀每15天就要将减速机拆下替换一次传动轴轴承,每3个月就要替换一套布料器减速机。以高线厂现有6台布料器计算,每年需耗费轴承备件288盘,替换减速机24台,总共需求采购费用86000余元。另外,每次替换减速机需停机30分钟左右,不只影响正常的出产节奏,还经常因布料器损坏呈现产品乱包、叠包现象,影响公司的品牌形象。

  该厂技术人员通过实地调查设备运行状况后,提出一套详细可行的改造计划。他们先用20mm的钢板制造底座,把布料器减速机整体移装在集料桶上方,然后结合机修厂把输出轴的齿轮轴加长100cm,并用锁丝锁紧。通过改造后,不只布料器减速机使用寿命延长到6个月,并且日常维护愈加快捷,在有用保持正常出产节奏的同时,大大减少了备件消耗。


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